5月25日8時40分,河鋼集團張宣科技氫冶金豎爐高效運行,新改造升級的礦槽131 皮帶機引來眾多技術人員駐足觀看?!案吖?,新系統投用后,球團礦涂敷效果超穩定,壓料情況從未出現?!睄徫徊僮魅藛T趙代剛興奮地對機電工程部高子強說道。
礦槽131皮帶機作為氫冶金球團礦涂敷系統的核心設備,負責給球團礦涂敷水泥灰,避免高溫黏結堵塞下料口。一直以來,崗位人員依據上游122皮帶瞬時流量手動調整下游131皮帶速度,以保證物料厚度達標。但上游122皮帶機物料流量波動大,人工無法實現下游133皮帶速度與物料流量精準匹配,導致133 皮帶時常出現撒料、壓料現象,涂敷效率和設備穩定性大打折扣,高子強看在眼里,急在心上。
為解決問題,高子強所在的工程部牽頭成立聯合攻關組,開啟“攻堅”模式。經近距離觀察涂覆設備運行情況,攻關組成員梳理流程、分析流量數據、物料運輸延遲時間等關鍵指標,反復鉆研后一套新方案誕生:通過實時監測球團礦流量,經自動比較程序算出變頻器設定數據,精準調控涂覆兩套皮帶速度,以保障涂敷系統高效穩定。
方案確定,依托發揮產線信息化、數字化優勢,攻關組成員全身心扎進系統升級中。涂敷皮帶變頻器轉速自動設定、下游131皮帶電機轉速與上游122皮帶瞬時流量連鎖、MODBUS 通訊數據讀取……一套復雜的聯鎖控制與數據匹配在他們的努力下順利完成,成功實現了下游131皮帶電機與上游122皮帶電機的連鎖自動調速。同時,還在系統操作畫面貼心地增設“轉速-流量對應表”,方便崗位人員靈活精準操作,保障生產高效穩定。
“改造后,涂敷系統如同安裝了‘智慧大腦’,不僅能自動調速,還便于操作。涂敷效率顯著提升,水泥漿也不浪費了,真正實現了高效低耗生產?!?span>氫冶金崗位操作人員對這一成效贊不絕口。(范俊慧)