聚焦痛點、堵點,全面對標找差
物流運輸部打出翻車機效率提升“組合拳”
翻車機關鍵指標實現大幅提高
卸車效率提升27%
年創效益超150萬元
直面痛點難點問題
物流運輸效率對公司生產穩定順行至關重要。物流運輸部翻車機卸車,面臨作業效率低下、成本居高不下的困境,原來作業過程中撥車機牽引重列車輛上秤后,需等待軌道衡計量完成才能進行下一步作業,造成作業中斷時間浪費;在牽引首車入籠翻卸前,還得多次停車分離車輛,設備重載頻繁啟停,不僅損耗嚴重,也增加了維修成本;同時,原有的 “牽車取樣” 模式,每次取樣都要車輛移動配合,單車取樣時間長,嚴重制約了整體卸車效率,制約了翻車機效率的提升。
面對這些問題,物流運輸部成立攻關小組,通過對標學習分析行業內優秀企業的作業模式,找到破局之法,一場圍繞指標改善的攻堅戰就此打響。
打出技術革新組合拳
為解決作業流程冗余問題,攻關團隊對流程進行并行化改進,重列車輛上秤后不再等待計量結果,直接進入下一環節,軌道衡完成計量后自動觸發取樣機啟動,實現了計量與取樣的無縫銜接。調整牽引程序,讓首車與重列分離過程無需再次停車,大大減少了設備重載啟停頻次。在取樣模式上,攻關組大膽創新,采用 “頂車取樣” 模式,在車輛靜止時就完成取樣,單車取樣時間縮短了 2 分鐘。優化 PLC 控制系統,對撥車機、取樣機、軌道衡的動作時序進行動態調整,確保設備之間緊密配合,消除了空轉等待。
?硬核數據見證轉型成效
一系列舉措實施后,翻車機卸車效率提升取得了令人矚目的成果。單車卸車時間從 330 秒降至 240 秒以下,效率提升了 27%,單臺設備減少延占費 1425 元/天,全年雙臺設備節約延占費 104 萬元。翻車機等待時間及料線空轉率降低 90%,重列停車啟動頻次降低 50%,設備損耗與維護成本也大幅降低,其中撥車機走行制動器磨耗減少 50%,全年降低備件損耗和利舊節約成本超40萬。(謝劍 賴春 李瑩)