近日,在方大萍安鋼鐵安源煉鐵廠燒結一車間脫硫脫硝工序現場,技術人員正緊盯顯示器上的各項數據,仔細調整著引風機參數。經過一系列操作優化,曾經耗電量居高不下的脫硫脫硝系統,如今正以更節能的狀態穩定運行。
“這可不是簡單的參數變動,每一個調整都藏著降本增效的‘密碼’?!睙Y一車間180m2燒結準備大班副班長李子萍指著屏幕上跳動的負壓數值介紹道。脫硫脫硝工序作為燒結生產的關鍵環節,承擔著去除煙氣中硫氧化物、氮氧化物的重要任務,其運行效率直接關系到環保達標與生產成本。此前,為保證煙氣流速穩定,塔底負壓需控制在0.8kpa以上,床層負壓控制在1.2kpa左右,風量維持在870000m3/小時以上,高負荷運行導致電耗居高不下。
一場降能耗攻堅戰迅速打響。該車間組織設備、工藝等專業技術人員深入現場,通過反復研究與科學論證,制定出一套精準的優化方案:控制風口氧氣含量,調節液位和流量,優化氣壓比,控制氣體負荷,避免氣液阻力過大。一系列操作調整后,塔底負壓成功降至0.7kpa以下,床層負壓穩定在1.1kpa,風量下降150000m3/小時以上,引風機風門開度降低8%,電流減少15A,耗電量顯著下降。
“數據不會說謊,節能效果實實在在?!崩钭?span style="">萍拿出統計報表說。調整前的2024年,該工序全年用電量達22506927度,單位電耗8.138kWh/t。調整后,今年1-7月份用電量為11412060度,單位電耗降至7.34kWh/t,單位電耗下降0.798kWh/t,累計降低用電金額949839.45元,該項目也榮獲企業小改小革一等獎。
“節能降耗不分大小,哪怕只是一度電的節約,也是對企業效益的貢獻?!睙Y一車間副主任張申春感慨道。反復論證后的優化操作,看似細微,實則是員工踐行降本增效理念的生動體現。通過精準調控,不僅讓設備在更經濟的狀態下運行,更為企業省下了真金白銀。
同樣通過技術攻關實現節能創效的還有該廠燒結二車間,他們聚焦降低蒸汽消耗展開攻關,通過優化生產工藝、強化崗位操作、推進設備改造等一系列舉措,7月日均蒸汽消耗降至75.4噸,較新目標值減少28.6噸/天,單月節約成本達107250元。
如今,在方大萍安鋼鐵安源煉鐵廠,像這樣通過技術攻關實現節能創效的案例不斷涌現。從參數調整到流程改進,每一項措施都凝聚著員工的智慧,每一分節約都為企業發展添磚加瓦。(唐飄 吳啟明)