中南股份煉鋼廠連鑄車間二工序6號、7號連鑄機是優特鋼生產線,6號機組自投產以來便以高品質、高效率成為車間標桿。而在近幾個月的生產攻堅中,該機組乙班憑借“零事故、高質量、高穩定”的卓越表現,連續斬獲“金牌班組”榮譽稱號,用實力詮釋了“優特鋼產線尖兵”的責任與擔當。
以匠心守牢質量生命線
乙班機長唐穎杰,是一名年輕機長,雖年輕,但責任心強,且通過堅持學習,經驗豐富,能獨立處理連鑄機生產全流程問題。
今年6月的一個夜班,唐穎杰像往常一樣在中控室緊盯生產曲線。突然,7流拉矯機機架位置的數字跳變讓他心頭一緊:7流拉矯機機架位置數據顯示與常規標準不符?!斑@不符合常規,可能影響鑄坯質量?!彼⒓礇_向現場,在確認拉矯機實際壓下狀態正常后,迅速判斷是儀表采集系統故障?!耙坏?span style="">帶輕壓下的特殊鋼種按錯誤參數運行,鑄坯內部偏析風險將直線上升!”他一邊向車間匯報,一邊協調電工排查線路,全程守在現場直至故障消除。經電工處理,數據終于恢復正常,防范一起影響鑄坯質量問題。
7月4日,唐穎杰在點檢時發現大包2號臂滑動水口液壓缸卡爪在裝到大包上有一邊的卡爪無法自動回位,拆解檢查發現卡爪間隙中卡有鋼粒,這一隱患有可能造成大包鋼水關不了造成失控。7月10日,他在對二冷托輥進行檢查時,發現3流2號托輥西側邊緣位置有明顯鑄坯走偏擠壓造成的凸痕,但是檢查1號托輥時又是正常,沒有一點走偏的痕跡,經細致查找,最終發現是2號托輥底座螺絲斷裂,造成托輥受力不均造成鑄坯走偏擠壓托輥,避免了一起影響鑄壞質量的事故。
“小唐的眼睛比攝像頭還厲害!”車間主任感慨道。正是這種“隱患不過夜”的較真勁,讓乙班在近三個月里成功攔截多起設備異常,保障了鑄坯質量。
全員精細管理,控事故穩生產
乙班“人人都是多面手”。5月的一個白班,班組員工在班中巡檢中注意到一個細節:以往每流水口烘烤時間基本一致,但近期4、5流需延長烘烤時間才能達到烘烤溫度。這不僅會造成烘烤能耗增加,還會因烘烤不充分導致開澆失敗,造成生產事故?!皢栴}出在水口抽氣筒!”該員工蹲在設備旁仔細檢查,發現抽氣筒膠管有多處開裂漏氣,上口密封保溫棉也脫落大半。他立刻組織更換膠管、加固保溫層,簡單功夫便讓4、5流烘烤效率恢復。
在乙班,這樣的“金點子”每天都在涌現。從優化中包烘烤曲線到優化頭尾坯切割,從改進引錠桿存放方式到規范工具定置管理,團隊累計提出合理化建議58條,其中42條被車間采納,成為降本增效、生產穩定的“實招硬招”,有力地助力生產穩定和質量提升。5月至7月,6號機乙班實現開澆成功率100%,事故率為零,生產穩定性遙遙領先。
自主攻堅,提質增效
優特鋼生產的“優”,核心在技術突破。面對“降低鑄坯表面刮傷率”這一行業共性難題,乙班主動擔當,成立《降低鑄坯表面刮傷率》自主管理課題,通過與周邊鋼廠對標交流,查找差距,完善措施,挖掘潛力。
通過小組集思廣益對標分析,查找原因,重點攻關二冷室各區托輥設備狀態。經過持續跟蹤和實際對比檢驗,鎖定造成鑄坯刮傷主因,制定相應對策。完善了“一澆次一檢”制度:停澆后全員鉆二冷室,逐個檢查托輥運轉狀態,及時清理殘鋼、打磨粘鋼部位,同步調整潤滑頻次……實施3個月來,6號機乙班鑄坯表面刮傷率降低了0.2%,鑄坯合格率已逼近行業頂尖水平。
6號機乙班用行動證明:優特鋼生產的“優”,不僅是產品的“優質”,更是團隊能力的“優秀”;“特”,不僅是鋼種的特殊,更是攻堅精神的“特別”。 (黃寶華)