鄂城鋼鐵公司能源環保部氣體車間深入踐行“一切成本皆可降”,在深挖潛力、節能增效的實踐中,總是以小成本解決大難題。
面對車間下達的降本增效任務,煤防站班長(首席操作)姚漢軍憑借豐富的工作經驗和敏銳的洞察力,迅速找到突破口。他將目光鎖定在煤氣設備的維護與優化上,決定從排水器這一關鍵環節入手。
隨即,他帶領班組團隊成員對煤防管轄內的196臺在線運行排水器進行了全面細致的排查清理。其中,有40臺排水器因防泄漏裝置故障原計劃更換。姚漢軍心想:“如果能自主解決這個防泄漏裝置的問題,那將節省一大筆開支?!?/p>
說干就干,姚漢軍迅速成立專項攻關小組,對有故障的排水器進行拆卸、觀察和分析。經過深入研究,找到故障原因:防泄漏裝置內部的浮筒因銹蝕穿孔進水,無法正常浮起,導致無法有效封水封煤氣,存在煤氣安全隱患。
針對這些問題,攻關小組經過反復實驗,成功實施了有效對策,不僅有效延長了使用壽命,還提高了抗磨損和抗壓力能力。
未修復前,更換一臺排水器的成本為7000余元,40臺的總成本高達30萬元。經過他們自主修復后,每臺排水器的材料成本費僅需大約50元,40臺總成本僅2000元,一下子就節省了30萬元。
此外,姚漢軍和班員們在日常工作中還發現,部分閥門設備由于維護不當,故障頻發,導致能源和維修成本大幅增加。為解決這一問題,他帶領團隊深入研究設備性能,制定了一套精細化的設備維護方案。通過定期巡檢和及時保養,閥門故障率大幅下降。(孫麗 姚漢軍)