寶武集團中南股份煉鋼廠連鑄車間方坯班為減少鑄機生產過程中“頭坯”“尾坯”的鋼鐵料損耗,通過開展優化頭尾坯切割工藝攻關,有效降低了鑄坯切損,提高連鑄鋼水綜合收得率。5月份連鑄方坯鋼水綜合收得率達99.05%,對比攻關前提高了0.3%。
以前,班組為了完成降低中間包停澆凍塊厚度的指標,方坯鑄機每次停機堵流時,隨意性較強,有時甚至一次性全部停完所以鑄流,造成多個流尾坯因不夠定尺短坯而報廢,成坯量低,挑廢率高,直接影響到連鑄鋼水收得率。
如何確保在降低中間包停澆凍塊厚度的情況下,又能最大程度上減少頭尾坯所帶來的損耗。面對新問題、新挑戰,班組經過生產現場多次試驗、反復論證,通過優化頭尾坯切割工藝,在確保該流尾坯能夠切割成合格鑄坯的情況下,根據中間包內剩余鋼水量和鑄坯定尺采用“取長補短”的堵流方法,以此降低中間包停澆凍塊厚度,提高鋼水收得率。為提高頭坯質量,減少頭坯切廢,車間要求班組嚴格落實中間包、侵入式水口烘烤制度,開澆操作由橫班值班長統一調配操作骨干完成,降低頭坯因液面波動造成的切廢量,確保開澆成功率。通過多措并舉方案實施,坯頭、坯尾各減少了0.6米,成果顯著。
據統計,連鑄車間一工序1月頭尾坯切廢率為0.319%,2月頭尾坯切廢率0.262%,3月頭尾坯切廢率0.263%,4月頭尾坯切廢率0.259%,5月頭尾坯切廢率0.246%。在有效減少中間包停澆凍塊厚度的情況下,頭坯和尾坯的長度又能夠完全按要求控制在規定范圍內,并且呈現出逐月降低的趨勢。
煉鋼廠連鑄車間方坯班在操作上探索創新,在工藝上精準發力,通過修內功、提素養,打出降本增效“組合拳”,引導員工立足崗位、實干篤行,為實現降本新任務、新目標當先鋒、作表率。(陳文新)