本報訊 截至8月12日,舞鋼第二煉鋼廠3號電爐爐門口新增的水冷擋渣板運行情況良好。擋渣板投用1個月以來,裝料、兌鐵時的爐門口跑鋼、跑渣現象基本消除,除塵系統日均節約電能1200千瓦時,爐體散熱損失下降8%,現場煙塵濃度大幅度降低,實現安全、環保、降本“三提升”。
為解決3號電爐兌鐵、加料時的跑鋼難題,該廠高度重視此次改造,根據現場實際,在不新增外購設備的前提下,以舊液壓缸和液壓閥臺為驅動機構,專門設計、制作了水冷旋轉軸、曲柄及水冷塊。該廠技術人員通過軟件模擬、離線測試,經過反復調試,最終使水冷擋渣板自由翻轉,全程響應時間小于3秒,解決了兌鐵、加料時爐門口跑鋼的難題。
新增的水冷擋渣板優點突出:一是能阻擋爐內高溫煙氣和熱量散逸,保證爐內溫度穩定,降低能源消耗;二是可阻隔高溫輻射與煙塵外溢,對操作人員影響減小,改善作業環境;三是能減少爐門口冷空氣進入,避免因溫度驟變產生熱沖擊使爐襯受損,延長爐體使用壽命;四是可起到一定的密封作用,有助于維持爐內氧化或還原環境,間接提升冶煉質量。
新的水冷擋渣板投用后,冶煉時煙塵直接被除塵系統抽走,減少了橫臂燒損,收到了良好的環保效果。爐門口進風量減少,在送電初期,除塵系統低速運行時間延長5分鐘,每天累計延長近2小時,大幅降低了電能消耗,為舞鋼節能降耗再添新助力。 (董潔 魏靜)
《中國冶金報》(2025年08月21日 08版八版)