鄂城鋼鐵公司鋼軋廠將精益設備管理作為
提升生產效能的重要抓手
從認識轉變到行動落實上
常態化抓牢抓實
涌現出一群精益設備管理的踐行者
他們堅信常態化的精益管理能讓短板“現形”
在崗位上主動找茬
敏銳捕捉安全隱患、工藝流程瑕疵等問題
并自覺閉環改善
達到持續優化的效果
氣缸“鬧脾氣” ,裝置出問題
前段時間,真空爐合金下料管升降裝置出現了故障。煉鋼車間安排骨干連夜查找問題。原來是驅動升降裝置的3個氣缸又“鬧脾氣”了。
只要有一個氣缸“鬧脾氣”,產生的一系列連鎖反應將使生產線陷入被動。
而升降裝置的復雜性和敏感性一度讓車間技術人員束手無策,裝置不能更換,只能保守采取保護措施盡量讓裝置不出問題。
面對這個棘手難題,煉鋼車間沒有選擇逃避,而是迎難而上,敢于與問題“碰硬”,勇于與困難“較真”。
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骨干“接地氣” ,裝置巧“搬家”
以黃海為核心的骨干成員,采取“接地氣”的措施,無數次與升降裝置“面對面溝通”。他們經過細心的觀察與分析,敏銳捕捉到導致故障的“罪魁禍首”。
黃海等技術人員提出讓升降裝置“搬家”,徹底搬出原來的高溫環境。他們加班加點,把升降裝置從原來的位置移到“接地氣”的平臺上,效果立竿見影:氣缸的工作環境溫度直線降低,故障率和備件成本也明顯下降。為讓升降裝置更穩定的運行,技術人員給它加了個“保險”——安裝位置限位,可以精準地檢測到升降裝置的每次運行動作。
經過煉鋼車間的一番巧改,真空爐合金下料管升降裝置再也沒出現“問題”。
像黃海這樣每日穿梭在生產一線
以銳利目光主動排查設備隱患的人還有很多
他們從螺絲松動等細微處著眼
不放過任何可能影響安全生產的風險
針對軋制精度偏差等問題
深入分析、及時改進
將精益管理的良好習慣形成管理閉環
持續優化設備運行狀態
為鋼軋廠的穩定高效生產筑牢根基
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