近日,鄂城鋼鐵公司制造管理部(質檢中心)理化檢驗車間
物理檢驗創新團隊可“?!崩?!
他們積極踐行寶武黨代會精神
在降本增效、提升效率方面搞出大動靜
成果相當亮眼
《容器板模焊熱處理工藝優化》項目一路“開掛”
斬獲中國寶武優秀崗位創新成果三等獎
還成功入選全國職工“五小”創新成果庫
在“職工之家”APP 上展示
這波操作直接“出圈”
重壓之下,探尋突破之路
“團隊取得這樣的成績,都是被‘逼’出來的?!表椖控撠熑藚菚熣f。隨著生產任務加重,傳統的工作模式根本“扛不住”,他們可沒被困難嚇倒,也沒守著老一套過日子。他們就像一群充滿斗志的“探險家”,開啟尋找高效檢驗和提升數據準確性方法的旅程。
原來的容器板模擬焊后熱處理檢驗工藝,簡直是個“麻煩制造機”。將100多斤的鋼板樣坯運到試樣加工車間進行熱處理,可苦了車間職工們,每次搬運試樣都像在“搬大山”,勞動強度很大。而且,試樣出爐后冷卻超級慢,整體檢驗效率低到讓人“抓狂”,一般要72小時才能出結果,與快節奏的生產需求完全“不匹配”。
剖析流程,尋找創新之法
物理檢驗團隊的成員們可都是“細節控”和“問題解決大師”。為解決這個大難題,他們把熱處理流程的每個環節都“翻了個底朝天”,不放過任何一個可能改進的地方。
終于,在保證試樣力學和工藝性能不受影響的前提下,找到了創新的“金鑰匙”。他們根據爐膛尺寸自制試樣筐,實現多批試樣一次性進出爐,出爐后的降溫速度也大大加快。同時,還優化了試樣加工和熱處理作業流程,讓它們“無縫銜接”,配合默契。
成效顯著,收獲降本之果
系列操作下來,效果立竿見影!檢驗周期從原來的72小時直接“砍”到24小時,工作效率像坐火箭一樣直線上升。在降本方面,更是“省”出了一片天,全年節約電耗26萬元,優化勞動結構后又節約勞務費用34萬余元。這些都是真金白銀的實惠!現在,車間已經完成了新方法的標準作業卡和崗位規程修訂,為持續高效作業打了一劑“強心針”。
注重傳承,創新意志薪火相傳
理化車間這次的突破,正是貫徹落實寶武黨代會精神中極致效率、降本增效要求的生動實踐。
這些年,他們在創新路上一路飛馳,獲得全員崗位創新獎18項、專利4項、科技秘密3項、先進操作法4項;這次成果給他們的創新成績單又增添精彩的一筆。(吳暉)