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    首頁>企業頻道>走進基層

    以保設備為己任 以降成本為主線
    ——水鋼維檢中心創新創效攻關側記

    2021-06-08 08:37:00

      本報通訊員 冷光亞
      “領導干部要發揮‘關鍵少數’作用,帶領職工把一切工作干在前、走在前,將黨史學習教育與當前公司‘三降一減一提升’,‘大干二季度,確保見成效’等重點工作緊密結合起來,確保黨史學習教育取得扎實成效,積極推動各項事業高質量發展?!边@是近期首鋼集團水鋼維檢中心黨委負責人在該中心“大干二季度,確保見成效”動員大會上提出的要求。
      今年上半年,水鋼維檢中心全體干部職工從中國共產黨百年歷史中汲取智慧力量,助推黨史學習教育走實入心,以保設備穩定運行為己任,以降成本、促挖潛為主線,激發潛能,努力尋求新的突破,干事創業熱情空前高漲。
      既降成本 又保質量
      “劉主任,我們成功了!經過1個月實驗,控制系統通信升級完成,節約了外委的項目工程費用約20萬元,我們計劃和方案執行成功了?!比涨?,水鋼維檢中心焦檢車間主任辦公室電話鈴聲響起,電話里傳來電氣班班員曾紅杏激動的聲音。
      “我馬上到4號爐現場!”放下電話,劉駿廣戴好安全帽快速來到現場,打開配電柜,看著通信模塊實現了自動控制和冗余切換功能,自言自語道,“看樣子我們是真的成功了,3個月的努力沒有白費,我們為公司省下了一大筆費用?!?/span>
      4號爐PLC控制系統通信模塊ET200153-2AA02-0XB0從2003年投入運行使用至今,因模塊使用年限長,廠家已不生產,在模塊損壞的情況下無備件更換。
      為不影響生產,焦檢車間準備了臨時機架和上位機控制系統,在設備出現故障的情況下,用臨時控制系統指導生產。當系統再次出現故障時,整個系統失控,焦檢車間決定采用臨時控制系統暫時指導生產,對原通訊控制系統進行升級改造。
      在改造過程中,大家對4號爐PLC控制系統進行了細致的研究,發現其為400冗余控制系統,ET200替代升級產品型號153-2BA02-OABO,若按原系統恢復需5塊背板總線及10塊升級模塊,才能完全恢復原系統功能,但現狀是有5塊背板總線和4塊新模塊。小組成員經過商議決定停用原控制3號爐機架及優化控制機架,只保留4號爐控制系統機架,再將4號爐交換信號及其原改接至3號爐機架的信號改到4號爐控制系統并修改硬件組態及程序,最終實現4號爐自動控制和冗余切換功能。
      通過改造,大家在利用現有模塊的基礎上節約成本,節約了3個機架的模塊,避免了因設備出現故障無法恢復而影響生產,降低了故障率,取得的經濟效益是長期的、有效的。而且,相關工作人員找到了新的通信方式,掌握了新技術、新方法,獨立完成了技術攻關,節約了外委的項目工程費用約20萬元。
      用小改革解決大問題
      “班長,我們給小礦槽給料機激振器加的油還是效果不好,怎么辦?”
      “最近幾天,你先加強巡檢,多關注激振器,我再和王永溝通一下,看看能不能對激振器進行增設電動潤滑泵或潤滑管線攻關?!?/span>
      “好的,那你可快點啊,我擔心時間一長又消耗很多油?!?/span>
      這是不久前,水鋼維檢中心高檢車間綜合班班長涂亞軍和班員管慶紅的一段對話。他們對話的原因是常規軸承要求每月對12臺給料機的24個激振器拆下軸承端蓋進行加油,每臺給料機激振器加油工作需2人用2小時才能完成,職工勞動強度大,加油效果不好,還不清潔。
      為了消除這一設備隱患,綜合班在上報車間后決定組織工作人員對3號高爐小礦槽給料機激振器進行攻關。第一步,大家利用日常保產間隙時間,鋪設3號高爐小礦槽給料機激振器潤滑管線,將潤滑軟管加截止閥進行開、關控制,接到每臺給料機2臺激振器軸承座上。
      第二步,安裝電動潤滑泵。大家將潤滑泵出油口與鋪設的潤滑管線連接,調試電動潤滑泵,使潤滑泵運行正常;給料機激振器加油時,只需打開軟管截止閥,啟動潤滑泵進行加油,不加油時,將與軟管連接截止閥關閉。
      第三步,增設完成投入使用,效果很好,保證了激振器得到及時潤滑,保證加油清潔度。需要對24個激振器加油時,只需開、關截止閥,啟動電動潤滑泵,4小時就可全部完成加油工作。此舉不僅大大減輕了職工勞動強度,減少了人力資源消耗,而且創造了經濟效益,還為作業區節約了一筆可觀的備件費用,可謂“一箭三雕”。
      《中國冶金報》(2021年6月8日 03版三版)

      

    來源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網

    編輯:宋玉錚

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