鄂城鋼鐵寬厚板廠熱處理車間維檢班深入開展“'新階段、新戰略、新模式',全面賦能系統檢修,全力沖刺‘雙過半’”形勢任務教育,以“算賬式精益管理”為抓手,緊扣“消除浪費、提質增效”目標,從問題點找突破口,大力開展設備改善活動,用實際行動踐行“三個一”理念,向精益要效益。
干油系統程序優化降故障率
在氣溫較冷的時候,干油因為低溫而黏度高、流動慢,造成設備潤滑不足、潤滑點位堵塞,長時間不處理會影響熱處理爐爐輥潤滑情況。
針對此問題,班組通過分析討論,實施了干油系統程序優化,增加了可重新設置功能,點檢人員能夠結合氣溫變化合理調整打油時間。
截至目前,熱處理區域干油系統都已完成程序優化,爐區干油設備運行完好率提升12.9%,未出現干油分配器出油動作不完整的現象,月節約備件費3.5萬元。
“三步法”實現丸料顆粒歸倉
拋丸作為熱處理線一道重要工序,能夠有效改善鋼板表面質量。但在實際檢修作業中易產生丸料外溢等問題。
班組成員通過價值流分析發現,這些堆積丸料中存在50%以上可回收利用資源。據此,班組成員充分全員崗位創新和“三個一”理念,自主設計制作移動式丸料分篩回收裝置。
通過“三步法”,有效回收堆積丸料,實現資源閉環管理,并創新構建了丸料閉環管控機制。經實踐驗證,丸料單耗指標下降15%,年可節約丸料成本近10萬元。
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冷卻管道改造巧降本
熱處理爐出口冷卻設施的冷卻水內部雜質較多,使用時間長會引起噴嘴堵塞,造成冷卻效果較差。為確保較好的冷卻效果,需要人工進行噴嘴的清理,費時又費力。
針對此問題,維檢人員主動行動,對冷卻管道進行了改造,有效阻擋冷卻水內的雜質,避免堵塞噴嘴。過濾網清洗后可反復使用,當水量較小時,只需更換過濾網即可。
改造后,基本實現無需清理噴嘴,平均每月節約工時3小時,年可提產增效6.48萬元。(雷明)