今年上半年,方大萍安鋼鐵安源軋鋼廠線材實物成材率突破歷史紀錄,達到99.184%,穩居全國同行業領先水平。這一成績的取得,得益于該廠在精細化管理與技術創新的深度融合,通過專項攻關關鍵環節,推動生產效率與質量雙提升。
安源軋鋼廠圍繞加熱燒損、過程切損及成品檢廢三大核心問題開展技術攻關。在加熱環節,通過優化連鑄至軋制工序銜接,顯著減少頭尾切損和軋廢;針對不同鋼種特性差異化設定加熱曲線,在保障軋制質量的同時降低無效能耗。此外,技術團隊通過實時監測加熱爐溫度與氣氛,動態調整燃氣配比與加熱時長,將鋼坯氧化燒損率從0.5%降至0.4%,為成材率提升奠定基礎。
在軋制過程中,該廠對3號飛剪設備進行智能化升級,采用高精度編碼器和抗干擾信號傳輸技術,將剪切長度縮短了300mm,有效減少金屬料浪費。同時,通過動態同步控制與參數優化,進一步提升了剪切精度和效率。此外,通過細化軋制參數、規范換輥流程、加強預防性維護,軋機運行穩定性顯著提高,軋件尺寸波動范圍縮小30%,大幅降低了因尺寸偏差導致的切損。
安源軋鋼廠以“零缺陷”為導向,嚴控成品檢廢率。通過提升軋機導衛裝置精度、強化料型監測及質量追溯,確保產品一致性。數據顯示,今年上半年該廠線材成材率5次刷新歷史紀錄,最終實現線材實物成材率99.184%的行業領先水平。(吳琦)