寶武集團中南股份軋材廠棒材車間棒一線“雙高棒”改造投用之后,全員全力提升產線生產效率。5月份,棒一線成功軋制直徑14mm、16mm、18mm三種規格產品,累計打破班產、日產紀錄22次,極大提振了員工士氣,為持續提升再創佳績增添了信心。
廠部鼎力支持,協同保障助力達產達效
軋材廠統籌協調生產、維檢、科室等多部門力量進行設備消缺以及解決技術難題。通過設立并動態更新月度生產“班組龍虎榜”,透明化營造班組間你追我趕的競爭氛圍,提高班組的競爭意識,同時,配套實施勞動競賽等正向激勵機制,激發員工攻堅克難精神。棒材車間成立攻關小組,以車間副主任(主持工作)陳小星為首,統攬全局,布控生產,團隊成員各司其職分區域實施專業管控,重點關注軋機主操參數調控,精整穩控生產,準備班輥環系統管理,解決生產堵點。
精細管控生產流程,全力提升作業效能
攻關小組深入一線,關注效率提升與質量管控。一是跟蹤摸索模塊軋機更換輥環效率,優化更換流程,K1輥環的更換效率提升60%,穩定控制在60分鐘。二是質量工與主操有效溝通,不斷優化鋼坯定重,減少非尺產品,嚴格控制負差波動,有效減輕下工序負擔;三是主操工迅速適應新工藝,穩定預精軋與模塊軋機間張力調整,熟悉新倍尺剪的算法邏輯,根據冷床長度和拋鋼距離精準調整,力求每段倍尺都能達到最佳狀態。重點監控新增高速區設備3號剪、倍尺剪、夾尾器、轉轂、熱檢信號及冷床鋼狀態。
強化精整生產管控,力保穩產增效
隨著產能趨于穩定,精整區域成為減少誤產時間的重點攻關方向。一是源頭控制非尺,控制尾鋼長短,通過穩定預精軋調整線差,從粗軋開始直至A線b線的料型控制,減少非尺的產生。二是動態排鋼優化,軋線速度逐步提高,精整根據橫移鏈的鋼材量,利用AB區巧妙排鋼,確保不積鋼,提高點數的準備性;合理使用水平鏈B區及時疏通精整排鋼,在停機時間利用其處理待處理鋼材,并正向激勵激發員工工作主動性。
棒一線全體員工在生產提升實戰中快速成長,在攻克難題中錘煉技能。團隊成員積極分享調試與操作經驗,群策群力解決現場問題,共同推動“雙高棒”改造項目投產后快速步入正軌,實現產能新突破。(陳娟)