寶武集團中南股份煉鋼廠認真貫徹落實綠色低碳發展要求,將節能降碳、循環利用與降本增效工作有機結合,算好“循環經濟賬”,釋放降本新動能,助力企業更好發展。
思路變出路,熱態渣回收創效佳
鋼包熱態渣,作為鋼鐵生產過程中的副產品,通常被視為廢棄物,煉鋼廠轉變思路謀出路,通過合理利用廢棄物,降低生產成本并實現環保目標。
為提高熱態渣回收爐次,降低成本,煉鋼廠對轉爐-精煉-連鑄實施全流程的精細管控,通過“鋼包分級回收+工序協同+工藝協同”三大措施,實現資源利用率與循環經濟效益雙提升。煉鋼車間總結了精煉熱態渣回收經驗及方法,完善了熱態渣回收全流程管理和鋼包分級回收標準,實行梯度回收管理,并建立了工序間快速響應制度,利用準時化生產系統,提前了解需回收爐次的信息,打造協同作戰新模式,規范運作。同時開展精煉熱態渣回收勞動競賽,提高班組員工的工作積極性。4月,通過熱態渣回收循環利用實現降本53萬元,創造了顯著的經濟效益。
盤活可再生資源,提高鋼水收得率
煉鋼的鋼包在使用周轉過程中,容易形成包口結渣,當結渣形成一定厚度時,需要及時處理,以保證鋼水質量。處理出的鋼渣為包口渣,一般轉至渣場處理。
經過分析,包口渣含鋼量高達95%,每天產生量20噸左右,可直接循環利用。為此,煉鋼車間按“盤活可再生資源”理念,組織煉鋼首席及班組長進行大膽嘗試,通過工序協同配合,“包口渣”裝斗入爐冶煉的循環利用降本取得突破。經過不斷使用跟蹤完善,形成了包口渣回收操作方法和管理制度,并與班組KPI績效掛鉤,形成了一個良好的運行氛圍,做到應收盡收。
另外,煉鋼二工序盤活爐下渣資源,開展轉爐爐下渣篩選回收利用,將篩選爐下渣部分替代渣料,4月實現降本14萬元。
精準調控降氧耗,節耗增收
在轉爐煉鋼過程中,氧氣消耗是能源成本的重要部分之一,但其消耗量受到多種復雜因素的影響和制約。如何在這些錯綜復雜的影響條件下,找到有效降低氧氣消耗的突破口,無疑是一項極具挑戰性的技術攻關。
煉鋼車間勇于挑戰,專門組織了一支經驗豐富的研究團隊,針對這一難題開展攻關。通過利用智能煉鋼系統,將吹煉流量從全程固定流量調整為階梯式供氧,減少浪費;針對轉爐氧槍噴頭開展對標,使用高效噴頭,提高氧氣利用率;根據每一爐鋼的具體條件和實際情況,對鐵水與廢鋼的比例進行了精細化的優化調整,實現動態熱平衡,有效降低氧氣單耗,提升生產效率。4月,通過降低轉爐氧氣消耗,月創效益45萬元,同時,噴濺現象減少,金屬損失得到進一步控制,有效助力其它降本指標的完成。(黃寶華)