本報通訊員 劉偉 萬秋萍
今年初以來,河鋼集團唐鋼高強汽車板有限公司將降成本、提質量作為生產經營的核心動力,不斷探索創新,努力提升產品質量和生產效率,通過一系列技術攻關和創新舉措,在提升鍍鋁板和結構鋼質量等方面取得了顯著突破,為企業的高質量發展注入了新的活力。
為鍍鋁板“美顏”升級
“你瞧,鍍鋁板表面光滑得像鏡面!”4月28日,在唐鋼高強汽車板有限公司6號鍍鋅生產線出口檢查平臺上,作業長閆鵬望著帶鋼表面,語氣中滿是欣慰地對職工說。
閆鵬緣何發出如是感嘆?原來,近期該公司鍍鋁板產品在噴鋁粉的過程中,鋁粉顆粒細小造成鋁粉堆積送料不順暢,進而導致噴涂不均,帶鋼表面出現晶花缺陷。為了維持生產,該公司操作工不得不手持小銅棒,頻繁敲擊疏通送料口,不僅降低了生產效率,還影響了產品質量。
面對鍍鋁板生產中的晶花缺陷“頑疾”,該公司鍍鋅作業區迅速響應。
閆鵬第一時間組織技術骨干成立專項攻堅小組,逐一梳理噴鋁粉工藝存在的堵料、晶花控制不穩定等痛點,形成詳細的問題清單。通過現場調研和數據分析,他們鎖定鋁粉堆積為問題核心,并制訂了責任措施清單,明確分工,確定以優化設備結構為主攻方向。在攻關過程中,閆鵬帶領團隊通過反復試驗,創新性提出在送料桿加裝彈簧的解決方案。他們通過將彈簧固定在送料桿上,使其隨桿轉動產生攪拌效果,有效防止鋁粉堆積。為確保方案可行性,他們進行了大量模擬實驗,優化調整彈簧材質、規格、安裝角度等參數;經過多次改進,最終實現鋁粉連續噴涂不再堵塞,從根本上解決了困擾生產的難題,這不僅提升了產品質量,還顯著改善了生產作業環境,操作人員無需再頻繁手動敲擊設備,生產效率大幅提升。曾經因晶花缺陷問題頻發而令人頭疼的鍍鋁板產品,如今在創新設計的送料桿加持下終于實現了升級。
讓結構鋼邊緣平整
“結構鋼邊裂問題徹底解決了!經檢測,產品完全符合標準,能實現‘零反饋、零降判’!”4月23日,高強汽車板有限公司酸軋作業區現場,質檢員王雷手持數顯卡尺,難掩激動地向切邊剪主控門建仁報告。門建仁輕輕撫摸著鋼卷平整的邊緣,露出欣慰的笑容。困擾產線已久的邊裂難關終于被攻克,預計每年可創效27萬元。
不久前,該酸軋作業區因結構鋼邊裂問題陷入困境:抽檢的鋼卷頻繁出現邊緣裂紋,導致產品降級,嚴重影響產品質量和市場競爭力。作為有著10年切邊剪操作經驗的老師傅,門建仁主動請纓,迅速組建技術攻關小組,一頭扎進生產現場展開攻堅。
那時,生產現場成了他們的“主戰場”。為精準找到問題根源,門建仁帶領團隊展開“地毯式排查”。經過連續多日的細致監測和分析,他們終于鎖定兩大關鍵因素:切邊剪刀間隙超差和刀刃過度磨損。找到癥結后,他們連續一周采集300余組刀隙數據,跟蹤分析舊剪刀剪切50公里帶鋼的質量狀況,通過大量對比試驗優化切邊參數,根據數據分析結果精準調整刀隙偏差。隨后,他們又耐心打磨凸點,將刀片車削誤差嚴格控制在0.01毫米以內,同時改進刀片安裝工藝,加大內徑尺寸,并嚴格規范油壓控制標準。
改造完成后,門建仁又提出“新刀優先、舊刀精用”的刀具管理制度,有效提升刀具使用效率。同時,他還將團隊分成3個小組,針對不同厚度的結構鋼,分別建立專屬剪切參數檔案,通過持續優化實現工藝的精細化管控。在他的帶領下,攻關團隊一步步攻克技術難關,最終徹底解決結構鋼邊裂問題。
《中國冶金報》(2025年05月13日 03版三版)