寶武集團中南股份煉鋼廠維檢車間二連鑄機械班以技術創新為引擎,聚焦生產痛點,實施系列降本增效攻堅行動,通過自主創新突破工藝瓶頸,累計實現年化降本超百萬元,為連鑄產線穩定運行注入強勁動能。
結構創新:8字形吸風口破解排煙難題
針對結晶器排煙風機吸風效率低的痛點,二連鑄機械班自主研發8字形喇叭口對接吸風口。通過精準計算35度角拼接9塊20mm鋼板的創新結構,使吸風口與氣流走向完美契合,排煙效率提升40%。采用毫米級焊接工藝控制,消除漏風隱患,設備腐蝕率降低60%,年節約維護成本15萬元。這項改造不僅提升作業環境安全,更延長設備壽命周期,實現環保與經濟雙贏。
系統優化:液壓并聯改造斬斷能耗“黑洞”
8號連鑄機直送改造后,液壓系統因五臺循環泵頻繁啟停造成電能浪費。技術團隊創新提出前后區液壓系統并聯方案,通過模擬實驗優化油路設計,將運行泵組從五臺減至兩臺,月均節電9.8萬元。改造后系統故障率下降75%,設備穩定性顯著增強,年節約維護成本超 30萬元。
流程再造:斷面調整時間壓縮49%
面對7號連鑄機斷面調整耗時39小時的瓶頸,二連鑄機械班實施三位一體改造:建立備件定位管理系統,縮短備件準備時間3小時;升級凈環水過濾系統,噴嘴堵塞率降低80%;創新設計易清潔扇形段框架。改造后斷面調整時間縮短至20小時,單次節約生產損失約25萬元,年增效超300萬元。
自主替代:導軌國產化實現零采購突破
突破扇形段導軌依賴進口的困局,班組自主研制二冷室導軌。通過逆向工程攻克1毫米精度難關,新導軌安裝效率提升30%,使用壽命延長20%。相比外購成本,單次更換節約費用22萬元,年化效益達66萬元,實現關鍵備件國產化替代的重大突破。
隔熱革命:高溫防護系統年省 9萬元
針對7號連鑄機減速機異常高溫難題,團隊創新研發“隔熱鎧甲”,定制化防護罩阻擋 800℃熱輻射,在線加油孔提升維保效率,多層隔熱棉構建熱屏障。改造后設備溫度下降45℃,年節約備件成本9.18萬元,設備故障停機時間減少80%,保障鑄坯輸送穩定性。
煉鋼廠維檢車間二連鑄機械班組上述系列創新實踐,累計實現直接經濟效益年化220萬元,更帶來設備綜合效率提升25%、故障停機下降40%的隱形收益。展望未來,二連鑄機械班組將持續深化“三精管理”(精準對標、精益改善、精細運維),助力企業降本增效。(陳麗 溫云濤)