本報通訊員 王楊 曲麗娜
工序能耗環比降低2.9%,年減少輸配電損耗10萬千瓦時……河鋼集團張宣科技球團公司積極踐行節能環保理念,緊扣降本增效新要求,通過落實原料結構優化、設備智能化升級等創新舉措,多項能源指標達到行業領先水平,為該企業綠色低碳發展注入新動能。
解鎖球團節能新密碼
張宣科技球團公司聚焦生產關鍵環節,在全工序開展“能耗降到底”專項行動。下半年以來,該公司通過精細化管理、查漏補缺,推行69粉(鐵含量為69%)和秘魯粉配比50%的原料生產方案,在停用干燥爐的前提下,平衡潤磨機電流穩定研磨效果,快速降低原料水分,實現每噸原料生產可降低天然氣消耗2.5立方米、節電1.5千瓦時;捕捉作業流程漏洞,創新采用“靜葉排煙+延遲增壓風機運行”的回轉窯烘窯模式,延遲24小時啟動風機,減少電能使用18300千瓦時,直接降低費用1.2萬元。
此外,該公司還將除塵工序作為節能降耗的“重頭戲”。針對分布在幾百米長的原料輸送長廊里的若干除塵設備同時啟?,F狀,該公司實施“分倉管控+閥門優化”的組合措施,對除塵器實施分倉風壓調節,關閉中間倉除塵器冗余閥門,在直供除塵器加裝盲板兩處,實現除塵風分段精準控制,有效避免無效能耗。
增強節能意識降能耗
張宣科技利用全國節能宣傳周活動余熱,周期性開展節能知識答題、“綠”點子征集等系列活動,持續增強職工節能意識。該公司收到節能創效建議87條,其中潤磨機襯板優化、環冷機密封改造等12項建議已落地實施,預計可創造效益超30萬元。同時,該公司依托“黨員責任區+技術攻關組”聯動機制,組建10支節能攻堅小隊,完成6臺套油冷器清洗維護,保障暑期設備換熱需求,且熱效率提升15%;以6月份編制的《月度節能工作總結》為基礎,測算次月能耗的基準值,為后續精準節約能耗奠定基礎。
張宣科技放眼全局,在供配電線路降低損耗方面發力,提升電能有功功率,相繼完成直供1號電氣室兩臺1250千伏安變壓器改造,通過負荷遷移與線路優化,年減少輸配電損耗10萬千瓦時,從源頭上降低能源損耗。
技術“破冰”效能提升“加速跑”
張宣科技聚焦生產關鍵環節,依托破冰技術行動,在穩定球團礦抗壓強度及超低排放指標的前提下,通過提升環冷機料層厚度和增加環冷機密封性,有效利用環冷機一冷段和二冷段回熱風,為回轉窯焙燒創造良好條件;以合理增加鏈箅機梯次溫度提升熱效率的方法,降低燃氣消耗。7月份以來,該公司天燃氣單耗同步降至13立方米/小時以下,實現提質與降耗雙向突破;強化管理,建立“日分析、周通報、月考核”的能源管控閉環機制,將能耗指標分解到每個工序、每臺設備,實現能源消耗“實時監控、動態調整”。
同時,張宣科技搭建數字化能源管控平臺,實時采集關鍵能耗點數據,精準控制能源運行參數,為技術改造提供數據支撐。7月份,該公司回轉窯工序節約天燃氣12.7萬立方米,環比減少0.3立方米/噸;氮氣消耗較計劃降低46.4%,處于行業標桿水平,為企業提質增效注入了源源不斷的發展動能。
通過系列節能攻堅組合拳,張宣科技已形成“技術引領、管理閉環、全員參與”的節能管理體系,為產線高效運行提供了堅實支撐。下一步,該公司將持續深化節能降本措施,推進球團環冷機三段余熱利用、供料系統智能化改造等重點項目,全力向年度能效提升目標沖刺。
《中國冶金報》(2025年08月21日 08版八版)