寶武集團中南股份軋材廠維檢車間棒材點檢班認真踐行“三個一”精神,將“每一分錢都要較真、每一分鐘都不耽擱、每一個人都要擔當”的理念深植于日常工作,班組全員立足崗位,通過技術創新、精益管理做實做細班組關鍵指標,用實干實績詮釋基層班組的責任與擔當。
小改小造釋放大效能,降低設備故障時間
在棒三生產現場,點檢班以“零死角”排查設備隱患,用創新思維破解技術難題。針對冷剪離合器換向閥長期承受侵蝕易出故障情況,班組提出并實施“并聯冗余閥組+管路快速轉接”的加倍改善方案,確保了冷剪穩定順行;針對冷床高溫區原位開關易損問題,對關鍵組件實施冗余設計,設備穩定性提升40%。面對軋短非標材精整效率瓶頸,他們將東 1、東 2 托爪改造為可翻轉結構,使精整工序與上游軋線速度精準匹配;針對推鋼機基座混凝土崩裂隱患,自主設計加固裝置,同步消除設備安全風險與人身作業隱患。
這些 “小切口” 的技術革新,匯聚成顯著的生產效益。3 月份,棒三線設備故障時間壓縮至307分鐘,棒一2線誤產時間僅 133分鐘,創下近三年同期最優水平,為產線穩定運行筑牢防線。
修舊利廢挖潛能,降本增效見真章
點檢班始終秉持“能修盡修、物盡其用”的降本理念。今年3月,棒三線1號沖渣立式泵因流量不足下線檢修,面對傳動軸斷絲、螺牙銹蝕、部件磨損等復雜問題,以及8.8萬元的新品采購成本,團隊毅然選擇自主修復。在旋流井旁高溫蒸汽彌漫的作業環境中,點檢班長帶領班組人員俯身操作,用專用工具逐個取出斷絲、重新攻牙;焊工師傅對磨損鋼套進行精細補焊,從報廢設備中拆解備件替換失效部件。歷經3.5天連續奮戰,他們在兼顧其他臨時任務的情況下,成功讓舊泵“重獲新生”,直接節約設備采購成本8萬元。面對棒三線穿水自由輥道因高溫磨損導致的輸送效率下降問題,班組采用焊條補焊輥面凹槽,經打磨修復后重新投入使用。4月份,點檢班累計完成修舊項目節約金額達21萬元,讓很多廢舊設備“重獲新生”。(蔡賜來 李麗瑩)